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项目名称:物流 ABB 码垛机器人安装调试
项目描述随着物流行业对自动化程度的不断提升ABB码垛机器人作为一种高效的自动化设备已广泛应用于仓储、配送及生产线末端的码垛作业中。其高度的精确性、灵活性和稳定性使得物流行业能够显著提升码垛效率、降低人工成本、减少错误率从而提高整体运营效率。本项目旨在通过对ABB码垛机器人的安装与调试确保机器人能够在实际物流场景中高效运行完成各种尺寸纸箱的精准码垛任务。
实习时间2023.5~2024.9
实习岗位:自动化技术员
实习企业xxx非标自动化设备有限公司
流程一:设备安装部署
流程概述:这一阶段主要完成 ABB 码垛机器人机体与控制柜的就位安装,以及电缆连接与安全检验。在工程师指导下,参与叉车或吊车进行设备上架,对基座进行平整度测量,并对动力、电缆与信号线进行布线整理与标记。
工作内容:
1.协助完成机器人本体吊装与精度对位在工程师的指导下协助使用叉车完成机器人本体的摆放与固定并使用水平仪与卷尺反复测量基座控制安装误差在标准范围内0.5mm/m以内确保设备稳定。
2.核对控制柜供电参数与接线标准根据电气接线图逐一确认控制柜接入电源电压是否为380V±10%使用万用表测试接地电阻小于4Ω并对接线端子进行拧紧与标签确认。
3.协助执行安装后初次电气检查:参与整套系统的电气安全检查,重点排查空接头、裸露铜线、端子松动等隐患,确保系统安全上电。
流程二:系统初始化
流程概述:首次上电后,将示教器语言切换为中文,并通过 U 盘或内部存储备份系统程序与参数。执行语言设置、文件备份、版本命名,以及整理操作日志。这一步目的在于确保系统配置完整、安全,并便于后续恢复。
工作内容:
1.完成示教器语言环境的切换操作:首次通电后,按照工程师指导,在控制面板中将默认英文语言切换为中文,并学习了基础的菜单路径和操作命令,提升操作熟练度。
2.协助进行项目文件初次备份使用U盘将机器人系统初始配置*.sys文件与设备参数导出并为备份文件命名统一格式确保数据在后续调试前完整保存。
3.进行USB与U盘格式匹配测试使用FAT32格式化U盘进行兼容性测试确保所有机器人示教器都能正确识别备份设备并读写文件。
流程三:运动校准
流程概述:这一步是在更换电池、系统报警或断电后,对机器人六个关节进行转数计数器归零校准,误差需控制在 ±0.1° 内。我协助手动归零、参数录入、误差记录和报告归档,确保关节运动精准。
工作内容:
1.熟练使用校准路径操作指令:通过路径控制面板 > 校准 > 校准参数进入设置界面,逐项理解校准过程所涉及的参数内容,并参与输入初始值。
2.记录机械位移前后角度偏差值在每一轴归零完成后我手动记录前后角度的变化值并形成表格比对确保误差控制在±0.1°以内。
流程四:外围配置
流程概述:此环节涵盖 I/O 信号与外围设备连接、工具 TCP 点校准、载荷识别等。我参与 DSQC652 通信板端口映射、电缆连接、安全信号测试、TCP 四点法测量和 loadIdentify 命令校验载荷。此配置确保机器人与抓手、PLC、传感器等设备之间协作准确无误。
工作内容:
1.连接并标注I/O输入输出端口号在电气工程师指导下完成DSQC652通讯板的I/O端口连接工作并使用标签纸标明每组信号的用途与地址。
2.校验信号线与机器人动作响应关系通过示教器执行I/O测试操作输入按钮并观察输出指示灯的动作确认信号映射是否准确并及时反馈异常。
3.参与PROFIBUS通信协议设置在机器人与PLC连接调试过程中我学习并记录了PROFIBUS地址分配、波特率设置及总线状态检查的操作流程。
流程五:坐标系标定
流程概述使用三点法建立工件坐标系X1/X2/Y1设置纸箱长宽高变量nBoxL/W/H并执行多次重复定位测试。协助输入数据、验证定位偏差、记录误差并形成标准操作文档为精准码垛提供坐标依据。
工作内容:
1.辅助设置工件坐标系原点
在工程师指导下,建立 WOBJ1 工件坐标系,采用三点法设置 X1/X2/Y1 坐标点,确保坐标系统位置符合实际物料摆放位置。
2.记录坐标姿态角度偏差数值:检测坐标系的偏差情况,记录各轴的旋转角度,并反馈给技术组,用于后续偏差修正。
3.协助输入纸箱尺寸参数变量:根据实测纸箱尺寸按毫米准确输入,在控制面板中设置 nBoxL、nBoxW、nBoxH 参数,确保系统按照正确尺寸码垛。
4.执行重复定位精度验证测试:在编程测试环节,多次执行同一坐标移动动作,记录重复定位的偏差情况,帮助工程师评估系统稳定性。
流程六:程序调试
流程概述:通过手动模式调试 RAPID 程序,调整抓取点(如 pPick1/pPick2位置、箱子数量参数nCount并进行低速动作测试≤250 mm/s以及异常记录。测试各动作稳定性提出路径优化建议并对程序版本进行命名与备份。
工作内容:
1.参与抓取点 pPick1/pPick2 的位置设置:使用示教器调整机器人的抓取位置坐标,通过反复试抓和程序测试将 XYZ 偏移误差控制在 ±1mm 以内。
2.辅助调节码垛总数量变量 nCount 数值:根据客户需求,在程序中修改 nCount 数组项目值,确保每个垛的纸箱数量符合设定的生产标准。
3.执行调试模式下的动作测试操作在手动调试阶段将速度设定为250mm/s以下并操作使能开关模拟机器人逐步动作观察抓放动作逻辑。
4.协助优化动作路径与顺序逻辑:依据运行结果,提出优化建议,如调整抓取顺序或间歇停顿路径,以提升码垛效率和稳定性。
流程名称七:自动运行
流程概述:程序确认后切换至自动模式(控制柜第 4 挡),以 50% 以下速度运行完整码垛流程。监控系统运行状态、中断恢复操作PP 移至 Main、统计运行效率数据。
工作内容:
1.监控初始运行状态与异常报警:在自动运行阶段,全程观察指示灯与示教器显示,发现报警立即按流程暂停系统,并记录报警代码与动作状态。
2.模拟中断恢复操作流程测试系统暂停后执行“PP 移至 Main”操作重新输入 nCount 值验证系统恢复能力,确保数据正确重新执行。
3.统计自动运行的码垛效率数据:记录每个垛的完成时间、每层堆叠时间与纸箱计数表现,并生成效率统计表,帮助评估系统生产性能。
4.整理自动运行测试记录文档:完成多轮运行后,我将测试数据、报警记录、恢复操作情况等整理为运行报告,便于项目汇报与验收。
流程八:验收维护
流程概述:在项目验收阶段,参与精度测量、响应测试、编制维护计划(定期校准与备份)、整理操作手册草稿,并归档验收资料包提交项目组。
工作内容:
1.整理维护操作手册草稿:结合验收与测试经验,编写了一份初步维护手册草稿,覆盖校准流程、电气检查和常见故障处理步骤。